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标题: 产品进料口易夹渣如何处理求方法 [打印本页]

作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-14 14:57
标题: 产品进料口易夹渣如何处理求方法
@浩天科技帮忙指点


作者: 孤狼    时间: 2016-11-14 15:10
进浇口薄点,合金干净点,这个地方搞点冷却

作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-14 15:14
孤狼 发表于 2016-11-14 15:10
进浇口薄点,合金干净点,这个地方搞点冷却

关键是这个产品进料只有1.5。铝液也有精炼,我其他产品都不存在料口有渣气空。

作者: 剑邑之锋    时间: 2016-11-14 15:37
锤头是何种润滑形式

作者: 剑邑之锋    时间: 2016-11-14 15:38
充满度?

作者: 剑邑之锋    时间: 2016-11-14 15:39
二速行程?

作者: 刘森林    时间: 2016-11-14 15:41
能给个全图不?

作者: 懿予    时间: 2016-11-14 15:57
压射延时放短点,冲头油不油搞多了,铝液温度稍微高点
作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-14 16:09
bccfnumqj 发表于 2016-11-14 15:38
充满度?

充满度40%

作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-14 16:10
bccfnumqj 发表于 2016-11-14 15:37
锤头是何种润滑形式

冲头润滑颗粒白色的

作者: 剑邑之锋    时间: 2016-11-14 16:12
飘雪的季节 发表于 2016-11-14 16:10
冲头润滑颗粒白色的

颗粒油也会有影响

作者: 剑邑之锋    时间: 2016-11-14 16:14
飘雪的季节 发表于 2016-11-14 16:09
充满度40%

理论在范围内,适当调下二速行程看看

作者: 杰哥    时间: 2016-11-14 17:24
内浇口处的厚度比较薄,合金液在慢速(合金液在填充过程中的堆聚阶段)下,一旦到达内浇口,由于内浇口处较薄,合金液的温度加速下降,开始结晶凝固,从而堵塞内浇口,阻止填充过程中后续的金属液的进入。后续的合金液在压力作用下,冲破前述的冷凝金属去填充型腔,不是整个内浇口的长度上均突破,而是部分长度上突破,后续的金属液超越未冲破的冷凝金属块后填充型腔,在冷凝金属块的后方包气的形成气孔

作者: @WHQ    时间: 2016-11-14 18:07
杰哥 发表于 2016-11-14 17:24
内浇口处的厚度比较薄,合金液在慢速(合金液在填充过程中的堆聚阶段)下,一旦到达内浇口,由于内浇口处较薄 ...

解决方案?

作者: 杰哥    时间: 2016-11-14 18:22
@WHQ 发表于 2016-11-14 18:07
解决方案?

内浇口不能过于薄小,以免过多降低合金液在内浇口的热容量,加速合金液在内浇口处的结晶凝固。合理的确定快压射行程(即填充阶段的行程),不能让合金液在慢压射过程中提前进入内浇口,导致合金液的结晶冷凝。

作者: caozhaoyang1983    时间: 2016-11-14 19:27
上全铸件图看看。

作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-14 21:24
杰哥 发表于 2016-11-14 18:22
内浇口不能过于薄小,以免过多降低合金液在内浇口的热容量,加速合金液在内浇口处的结晶凝固。合理的确定 ...

意思是我应该把内浇口加厚点就可以解决了。

作者: 杰哥    时间: 2016-11-14 22:09
飘雪的季节 发表于 2016-11-14 21:24
意思是我应该把内浇口加厚点就可以解决了。

内浇口部位产生这样的情况加厚些应该可以解决,但最好有带浇排系统的整模产品,这样大家都好分析

作者: 二当家    时间: 2016-11-14 22:10
气出不去

作者: xiaoxu1    时间: 2016-11-15 01:11
1.排查冲头周边漏水不。2.料柄适当加厚。3.冲头,浇口套冷却水关小点。4.浇口套内要吹气,不要积水

作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-15 09:35
杰哥 发表于 2016-11-14 22:09
内浇口部位产生这样的情况加厚些应该可以解决,但最好有带浇排系统的整模产品,这样大家都好分析
...





作者: 尉毅立    时间: 2016-11-15 09:59
调机工艺没有设定好 二速的行程没调好 所以会这样

作者: 提高工艺出品率    时间: 2016-11-15 10:01
内浇口加厚一点,加至2.5左右。
作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-15 10:08
右边拐角进料部位渣气空最多

作者: 杰哥    时间: 2016-11-15 12:04
增压在加大点试试看

作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-15 12:53
杰哥 发表于 2016-11-15 12:04
增压在加大点试试看

增压一开大抽芯就卡死了,这个滑块是暗抽的特麻烦。

作者: 该普希金    时间: 2016-11-15 21:44
杰哥 发表于 2016-11-14 17:24
内浇口处的厚度比较薄,合金液在慢速(合金液在填充过程中的堆聚阶段)下,一旦到达内浇口,由于内浇口处较薄 ...

好专业的解释啊。

作者: 提高工艺出品率    时间: 2016-11-16 10:00
与冲头油或颗粒油质量和加入过多也有关系。另外铝液表面氧化渣过多和或勺子上氧化渣过多,也可能产生渣气孔。
作者: ljc!    时间: 2016-11-16 18:49
颗粒油,合金液面的氧化层,冲满度低,冲头和料缸间隙大。都会照成近料口有夹层。

作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-16 20:21
ljc! 发表于 2016-11-16 18:49
颗粒油,合金液面的氧化层,冲满度低,冲头和料缸间隙大。都会照成近料口有夹层。
...

请教一下你们的充满度一般做到多少?

作者: 18137652557    时间: 2016-11-16 20:49
首先要要吧问题搞清楚,你的图片可以清晰的吗?不要有病乱投医。


作者: 18137652557    时间: 2016-11-16 20:54
18137652557 发表于 2016-11-16 20:49
首先要要吧问题搞清楚,你的图片可以清晰的吗?不要有病乱投医。

尽量专业一点哦兄弟们

作者: 郑荣富    时间: 2016-11-16 21:09
浇口方向改变一下。模具浇口处加冷却水

作者: 汪阳    时间: 2016-11-16 21:14
杰哥 发表于 2016-11-14 18:22
内浇口不能过于薄小,以免过多降低合金液在内浇口的热容量,加速合金液在内浇口处的结晶凝固。合理的确定 ...

这个方面分析比较不错,还有就是表面氧化铝,我之前就遇到过你说的这个情况

作者: 1825918381    时间: 2016-11-16 21:42
飘雪的季节 发表于 2016-11-16 20:21
请教一下你们的充满度一般做到多少?

百分之二十到50吧

作者: 杰哥    时间: 2016-11-16 22:40
飘雪的季节 发表于 2016-11-16 20:21
请教一下你们的充满度一般做到多少?

充满度一般在40%左右

作者: ljc!    时间: 2016-11-17 11:05
飘雪的季节 发表于 2016-11-16 20:21
请教一下你们的充满度一般做到多少?

40%-60%。以前听说日本的充满度90%以上,有点想不通。如何做到的。

作者: ljc!    时间: 2016-11-17 11:09
飘雪的季节 发表于 2016-11-16 20:21
请教一下你们的充满度一般做到多少?

注意生产中的细节,料饼的厚度一定要控制好。料饼太薄,一些杂物就会进入……

作者: 我要学习    时间: 2016-11-19 14:08
产品夹渣主要是铝液中带有氧化皮填充到模具中,没有溶解导致的,十五分钟左右清理一次保温炉中的氧化皮试试。

作者: 飘雪的季节    时间: 2016-11-19 18:04
我要学习 发表于 2016-11-19 14:08
产品夹渣主要是铝液中带有氧化皮填充到模具中,没有溶解导致的,十五分钟左右清理一次保温炉中的氧化皮试试 ...

现在我们在验证二次精炼,就是铝水从集中熔化炉放到转运包精炼一次,转运包加入保温炉后再精炼一次。小批量验证结果还可以

作者: 茂茂    时间: 2016-11-25 20:33
为啥我觉得那是低速填充时,料桶冷缺的碎片呢





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