中铸大学

标题: 产品总粘模,求高人指点 [打印本页]

作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-7 15:08
标题: 产品总粘模,求高人指点
这个产品总是粘前模,整个产品粘在前模,两边带孔耳朵也粘在滑块上,后模模芯打了倒扣还是粘,压力几乎不开还是粘,手动喷雾也是粘,两套一样的模具都这样,真是草鸡了,有哪位高人指点一下!在此先谢过了!!!!









作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-7 15:15
补充


作者: wylovesqf1314    时间: 2018-2-7 15:56
模具温度要高,带点速度打,顶针上可以加倒扣,后续处理

作者: wylovesqf1314    时间: 2018-2-7 15:59
后模上也可以稍微加点倒扣

作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-7 16:15
wylovesqf1314 发表于 2018-2-7 15:59
后模上也可以稍微加点倒扣

这是第一套模具,加了这么深还不行


作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-7 16:16
wylovesqf1314 发表于 2018-2-7 15:56
模具温度要高,带点速度打,顶针上可以加倒扣,后续处理

有时打慢速都粘模

作者: 13586548544    时间: 2018-2-7 17:03
下模涂层,涂厚点

作者: 铝、镁合金    时间: 2018-2-7 18:39
不防用个桶把离型剂兑浓点试试

作者: lwj_314    时间: 2018-2-7 21:25
问问客户这个产品脱模斜度是否还可以加

作者: 元兴77    时间: 2018-2-7 21:52
青岛宇成 发表于 2018-2-7 16:15
这是第一套模具,加了这么深还不行

顶针搞个限位后,在所以顶针一侧端磨一个倒勾槽,方便去除,你这没启作用

作者: 元兴77    时间: 2018-2-7 21:54



作者: 深山老林    时间: 2018-2-8 00:16
把前模镶针改掉,

作者: 2522713893    时间: 2018-2-8 07:23
浇口小了吧速度太快冲的吧

作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-8 07:57
2522713893 发表于 2018-2-8 07:23
浇口小了吧速度太快冲的吧

这是低压打的,没开高速


作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-8 07:59
元兴77 发表于 2018-2-7 21:52
顶针搞个限位后,在所以顶针一侧端磨一个倒勾槽,方便去除,你这没启作用
...

不能有后续加工,件不值钱

作者: 13816061528    时间: 2018-2-8 08:59
定模的包紧力过大。动模侧的倒扣加得还不够,浇道、渣包上也可以加。做新模具时定模也可考虑设置反顶出机构。
作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-8 14:55
2522713893 发表于 2018-2-8 07:23
浇口小了吧速度太快冲的吧

多谢,下次生产,加厚一点试试

作者: 1819552541    时间: 2018-2-8 20:46
把前模镶针改短。

作者: 元兴77    时间: 2018-2-8 20:51
青岛宇成 发表于 2018-2-8 07:59
不能有后续加工,件不值钱

手一按就掉了

作者: 环兴模具    时间: 2018-2-8 20:56
你这个产品排列这么近的销子同步定模出模结构肯定粘定模,建议你加大二侧滑块开模延时试试,你备模不能按照此副结构开了

作者: 顾奇明    时间: 2018-2-15 12:11
既然第一付模具出现这种情况为何开第二付模具时不把动定模换着做?现在动模的包紧力小于定模

作者: 年轻老压铸    时间: 2018-2-22 08:58
楼上诸位高手都给的是大动干戈的办法,这万一要是客供模具你敢动?
且听老衲一说:
1:延长冷却时间
2:顶出延时
3:开模先往产品上喷水
我这里也有这样一副模,模模粘,就是这样解决的

作者: qqkinger    时间: 2018-2-22 12:59
看看滑块是不是有晃动,开模具是不是平稳
作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-22 14:12
年轻老压铸 发表于 2018-2-22 08:58
楼上诸位高手都给的是大动干戈的办法,这万一要是客供模具你敢动?
且听老衲一说:
1:延长冷却时间

是粘前模啊,大哥,

作者: liu520673    时间: 2018-2-25 15:58
滑块做延时抽是个不错的选择

作者: 活到老学到老    时间: 2018-2-25 22:27
对,滑块延时,晚点抽,后模多加倒扣,前面镶针如果不能做短,竖着抛光,然后氮化

作者: 青岛宇成    时间: 2018-2-26 16:38
活到老学到老 发表于 2018-2-25 22:27
对,滑块延时,晚点抽,后模多加倒扣,前面镶针如果不能做短,竖着抛光,然后氮化
...

有好几位都说滑块延时,我不太懂,能简单说一下吗?谢谢!

作者: 风雨飘扬    时间: 2018-3-2 20:43
流道口顶针改短点,滑块那斜孔向后加个三到五毫米,让开模时抽芯变晚点抽

作者: 蓝天上的雄鹰    时间: 2018-5-25 20:21
教你一个好办法,把上模几枚镶针后面模板铣通,加弹簧片,这样起到先脱模后开模,包你一次性成功,不再粘上模,是客户的模具最好产品结构不要去动,不然老板要陪钱的,还有一办法,生产前用煤气加热,直接上压力,一定要用好脱模剂,你这样的产品结构,我一直在做,我个人觉得是你下模的脱模斜度太大了,上模有镶针倒拉了,

作者: 好好学习吧    时间: 2018-5-25 21:41
青岛宇成 发表于 2018-2-7 16:15
这是第一套模具,加了这么深还不行

这个倒扣看不出有啥效果?

作者: 好好学习吧    时间: 2018-5-25 21:42
青岛宇成 发表于 2018-2-7 16:15
这是第一套模具,加了这么深还不行

为什么第二套模具还不加反顶呢?

作者: 高军    时间: 2018-8-25 11:01
刚开始做的时候把模具预热到比较高的温度,然后正常做。千万不能让模具冷下来。

作者: 王仁勇    时间: 2018-8-25 20:22
定模几根镶针包紧力大啊!能不能加大扒模度,冷模镶针刷油才压!如果这样还不行只有考虑动静模反过来做!

作者: 13951642798    时间: 2018-8-26 23:39
动模温度高一点 ,

作者: 拉门先生    时间: 2018-8-27 08:21
产品开模开反了后模带不出来,,,加上模温不够也会粘

作者: 17721135514    时间: 2018-8-31 11:11
把倒扣加在图中的位置,其它位置的倒扣取消了。搞定

360截图166403209676107.png (126.68 KB, 下载次数: 269)

360截图166403209676107.png

作者: 富士康压铸    时间: 2018-8-31 23:51
洗洁精纯净液压油混合打磨具

作者: AVO    时间: 2021-8-23 14:28
可以试试更换脱模剂
作者: 719802683    时间: 2023-6-25 09:54
材料有问题吗?用锌打打看

作者: 牛瑞龙    时间: 2023-7-12 06:58
顶针加倒扣

作者: 我们的    时间: 2024-8-19 00:01
定模抱紧力,比动模大,定模多喷水,动模少一半的水,让他粘动模,然后再找平衡

作者: 525    时间: 2024-10-1 10:07
这个产品我们做过

作者: 1121590477    时间: 2024-11-29 16:34
你这个产品主要是定模的肖子受力严重 别的方法都试试要是不行建定模销子斜度加大  实在不行就定位后续加工  

作者: 小不点    时间: 2024-12-8 15:33
1.定模深腔结构,需要把定模具温度提起来
2.定模拔模斜度是否可以增加
3.这个脱模剂很差,积碳太厚了,里面的蜡很多,影响下次涂膜剂覆盖
4.动模相对位置做一些到拉扣,或者顶针做倒扣

作者: 小不点    时间: 2024-12-8 15:35
还有一点,就是模具表面硬度低,沈腔结构也很容易抱定模





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